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        老家伙學(xué)電工
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        24樓  發(fā)表于: 2013-12-24 12:14
        只有仰望了!象我這樣在企業(yè)里做維護(hù)的,永遠(yuǎn)也達(dá)不到這樣的境界了。
        順便請教下:磁粉放料,我用PI控制,現(xiàn)在有個問題是,剛開機(jī)的時候因?yàn)椴恢谰韽剑蚤_機(jī)的張力用PI算法,要達(dá)到真正要控制的張力值時,要好久才能算過來。
        表達(dá)很凌亂,你應(yīng)該明白我的意思。要怎么樣才能在開機(jī)的時候快速準(zhǔn)確的達(dá)到我要控制的張力值并進(jìn)入自動控制狀態(tài)?
        rockyhuo
        專業(yè)制造全伺服高速衛(wèi)生巾機(jī)器
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        25樓  發(fā)表于: 2013-12-24 13:27
        我的裝置是有緩沖,所以時間可以做得比較長點(diǎn),用磁粉自動控制我沒有做過,但是道理也是一樣的,就是要控制0-24V電壓.

        若是能把機(jī)械裝置改變就更好,張力調(diào)節(jié)更穩(wěn)定.
        變頻器中心放卷,可以穩(wěn)定達(dá)到280M/分鐘線速度.
        全伺服衛(wèi)生巾、尿褲、護(hù)墊機(jī)機(jī)器項(xiàng)目合作,承接多功能衛(wèi)生巾中包機(jī)制造,尿褲垛碼機(jī)制造
        QQ:84818626
        電話:18923140420
        kyy80
        態(tài)度決定一切``````
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        26樓  發(fā)表于: 2013-12-24 13:43
        請百度一下,,,是有條公式計(jì)算實(shí)時卷徑,,,,,是幾十步就完成,,,,好久以前我用過....不過在卷的過程中因材料和機(jī)械的因素會有卷徑偏差,,,,還要上加上一點(diǎn)補(bǔ)償算法來糾正卷徑才能穩(wěn)定的,,,,特別在實(shí)然加減速時.......
        hehaiwaer
        站的更高,才可以尿的更遠(yuǎn)。
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        27樓  發(fā)表于: 2013-12-24 16:26
        如果是還是用磁粉就解決不了加減速張力波動的問題,只有慢升慢降。如果用電機(jī)可以加補(bǔ)償值加減速會很穩(wěn)定
        好好學(xué)習(xí),天天向上!
        楊康
        學(xué)海無崖
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        28樓  發(fā)表于: 2013-12-24 17:58
        曾經(jīng)做過這類項(xiàng)目,個人建議為了穩(wěn)定性直接用三菱張力控制器,放卷一套,收卷兩套。
        nihanchun
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        29樓  發(fā)表于: 2013-12-24 22:33
        同意8樓
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        30樓  發(fā)表于: 2013-12-25 22:33
        引用
        引用第28樓楊康于2013-12-24 17:58發(fā)表的  :
        曾經(jīng)做過這類項(xiàng)目,個人建議為了穩(wěn)定性直接用三菱張力控制器,放卷一套,收卷兩套。

        經(jīng)過這次頭疼的改機(jī),還是覺得你的方案最實(shí)用。
        不過不自己學(xué)學(xué)編程來改改機(jī),編程水平永遠(yuǎn)得不到提高。
        所以,還是覺得PLC方案對自己更有意義一些,搞維護(hù)的得到這樣的機(jī)會也很不容易的。
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        31樓  發(fā)表于: 2013-12-25 22:54
        引用
        引用第25樓rockyhuo于2013-12-24 13:27發(fā)表的  :
        我的裝置是有緩沖,所以時間可以做得比較長點(diǎn),用磁粉自動控制我沒有做過,但是道理也是一樣的,就是要控制0-24V電壓.

        若是能把機(jī)械裝置改變就更好,張力調(diào)節(jié)更穩(wěn)定.

        我現(xiàn)在,是啟動直接加速到15米左右,這時的張力輸出直接慢加到反饋值等于設(shè)定值就停止再加。將此時的輸出值傳送給PID控制器作輸入值。如果張力偏差過大不能再次加速,再按加速按鈕,進(jìn)入PID控制模式,速度可以加到設(shè)定值,這種模式只是廢料試了一下機(jī),感覺一般般,還要等到正式分切產(chǎn)品才知道好不好用。
        這樣做的主要原因:是不知道輸出怎么計(jì)算。輸出的力矩和卷徑、實(shí)際張力不知道是個什么關(guān)系,所以我的張力輸出永遠(yuǎn)是剛開機(jī)時取的那個值,卷徑變化產(chǎn)生的偏差,完全由PID來糾正。PID的輸出不是接近0的一個數(shù),而是一個隨卷徑變小PID的輸出值不斷的變小(負(fù)數(shù)變大)。
        所以,如果中途停機(jī)的話,PID從零算到停機(jī)前的負(fù)數(shù)值,需要一定的時間,這時候的張力變化也好頭疼哦
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        32樓  發(fā)表于: 2013-12-25 22:58
        引用
        引用第26樓kyy80于2013-12-24 13:43發(fā)表的  :
        請百度一下,,,是有條公式計(jì)算實(shí)時卷徑,,,,,是幾十步就完成,,,,好久以前我用過....不過在卷的過程中因材料和機(jī)械的因素會有卷徑偏差,,,,還要上加上一點(diǎn)補(bǔ)償算法來糾正卷徑才能穩(wěn)定的,,,,特別在實(shí)然加減速時.......

        謝謝提醒。實(shí)時計(jì)算卷徑,我也很感興趣。
        我這里只有一條牽引輥裝了一個接近開關(guān),放卷磁粉一個接近開關(guān),不能用線速度和角速度來計(jì)算。
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        33樓  發(fā)表于: 2013-12-25 23:00
        引用
        引用第27樓hehaiwaer于2013-12-24 16:26發(fā)表的  :
        如果是還是用磁粉就解決不了加減速張力波動的問題,只有慢升慢降。如果用電機(jī)可以加補(bǔ)償值加減速會很穩(wěn)定

        因?yàn)闄C(jī)械部分以前就是磁粉,所以想省事、也省錢的,最小投入來改機(jī)。
        下次有機(jī)會再試試用變頻器來收放卷。
        dmh
        讓理想和現(xiàn)實(shí)一起飛
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        34樓  發(fā)表于: 2013-12-26 01:18
        引用
        引用第8樓wsir123于2013-12-15 16:07發(fā)表的  :
        好多帶卷徑計(jì)算的變頻器,價(jià)格也不貴,收放卷都可以實(shí)現(xiàn),只是對張力檢測機(jī)械設(shè)計(jì)裝置和現(xiàn)場調(diào)試有些要求。
        http://wenku.baidu.com/view/be5e1721f111f18583d05af8.html
        http://wenku.baidu.com/view/6d7294eb81c758f5f61f67ac.html
        [attachment=115808]

        看了版主的介紹,非常感謝,明年找他們的業(yè)務(wù)經(jīng)理來談?wù)劊从袥]有搞頭。
        樓主如果要使用張力變頻器還可以使用艾默生EV1000,海浦蒙特HD30,匯川和正弦的張力變頻器。
        以上變頻器我司在使用或以前試用過。
        不斷向前
        gk1234
        有反饋,才控制
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        35樓  發(fā)表于: 2013-12-29 15:10
        引用
        引用樓主老家伙學(xué)電工于2013-12-13 23:47發(fā)表的 關(guān)于張力控制方面的困惑 :
                改裝一臺舊分切機(jī):原有的結(jié)構(gòu)是一個主電機(jī),一個放卷磁粉,兩個收卷磁粉。
            因?yàn)樵械膹埩刂品绞蕉际鞘謩訌埩刂破鞯模瑖?yán)重落后了。
            現(xiàn)在在放卷處加裝了一對張力傳感器+張力變送器,通過FX-2N+2AD+4DA+觸摸屏,原本想把放卷改成自動張力。
            改裝后,加減速時張力變化相當(dāng)大,因?yàn)榧訙p速時間很短,在速度200米/分鐘的時候在10秒內(nèi)降到零速,這段張力變化不能大于3公斤否則有5米左右的廢品。
            現(xiàn)在有個疑惑:是我編程的問題嗎?我用的是三菱的PID指令,有朋友有這方面的程序來借鑒一下嗎?還是這種被動放卷本身就不需要用自動張力?
        .......

        加減速時,pid輸出要有限制值,恒速恢復(fù)正常,或者采用雙PID值,恒速pid值和加減速PID值(加減速時間不一樣時,按時間短的調(diào)整),加減速時間短,材料要夠結(jié)實(shí),否則就要主動加慣量補(bǔ)償,要不材料會拉變形以至拉斷。看你的描述,卷徑遞減都可以,你的材料沒問題,按上面的兩種應(yīng)該都行。

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