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        m495603519
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        樓主  發表于: 2014-05-23 09:15
        客戶有一臺江蘇紅旗絲光機,棍子越位不同步斷布怎麼處理啊?
        控制方式是三菱PLC4DA輸出0~10V電壓控制丹佛斯變頻器VLT2900+FJS-R角位移傳感器,現在加速時變頻器頻率是6#14HZ 7#13.8HZ
        8# 15.2HZ 9#14.5HZ 請教各位師傅怎麼調節同步啊?角位移傳感器到底是怎麼使用的啊?


        wwcwwc
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        1樓  發表于: 2014-05-23 10:38
        你先搞清楚這個角位儀的作用,再結合模擬量輸入、輸出模塊改變頻器進行同步控制。
        角位儀就是反應該變頻器的速度,好久沒有搞這個了,記得角位儀輸出是正、負5V的。
        他們工作的原理應該是一個主驅動(一般是入布的那個軋車為主驅動),如何后面的各輥道都是以前面的軋車速度為依據,速度的檢測就是那個角位儀了,通過這個角位儀來控制變頻器的加、減速度運行。
        樓主留言:
        那個PLC只有模擬量輸出模塊,沒有輸入模塊,變頻器也只是接模擬量輸入控制端子,都是0~10V,好像是PLC輸出0~10V的電壓經過角位移傳感器后再回到變頻器的模擬量輸入端。現在就是不知道怎麼調節角位移傳感器,老是斷布,不敢搞啊
        aaweihua
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        2樓  發表于: 2014-05-23 18:40
        若是扎輥的直徑是一樣的,這樣的速度應該可以同步啊
        aaweihua
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        3樓  發表于: 2014-05-23 18:46
        其實調同步挺簡單的,你可能沒有在印染行業做過,所以感到棘手。老是斷布有可能是張力架張力過緊造成的。
        我心飛翔
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        4樓  發表于: 2014-05-23 20:04
        就是一個電位器串聯在電路中
        wwcwwc
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        5樓  發表于: 2014-05-24 09:19
        這個你需要一個測速表,先測速空車速度,這時不要用角位儀參與的。根據測量的數據數值變頻器的上限頻率等參數,然后加入角位儀后看本軋車是否能夠運行于加、減速度,每一個位置都需要做這樣的測速實驗。然后是檢查整個絲光機各輥道是否存在有輥道軸承故障,因為一旦這種輥道在系統中較多,是無法調整的。
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        wsir123
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        6樓  發表于: 2014-05-24 09:41
        你的問題出在高低速前后輥不同步上面。
        按下面做即可:
        1、首先調整角位移傳感器的轉動范圍在電壓連續變化范圍內,最好保持中心位中心電壓(或電流),角位移傳感器這個只是微調補償同步的。
        2、保持角位移傳感器在中心位置,前面的輥不要做調整,然后對后面的輥做最低速和最高速同步調整即可(說白了就是調整后面輥變頻器參數,使之升降速速度曲線基本一致,稍微偏差通過角位移傳感器補償)。
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        保持每天一點小進步足矣。。。
        wsir123
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        7樓  發表于: 2014-05-24 09:47
        引用
        說白了就是調整后面輥變頻器參數,使之升降速速度曲線基本一致,稍微偏差通過角位移傳感器補償


        稍微偏差通過角位移傳感器補償,是指在機器運行中,同步有點小差異,通過角位移傳感器來補償的,你調整的好的情況下,升降速變化擾動角位移基本是沒有變化的。
        保持每天一點小進步足矣。。。
        leechonghua
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        8樓  發表于: 2014-05-24 10:33
        怎么會斷布?如果超調的話會自動停機啊!
        xiakebiao
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        9樓  發表于: 2014-05-24 11:36
        用PID控制,調節好PID參數,用角位移做反饋!就是這么簡單。
        秋雨231
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        10樓  發表于: 2014-05-24 21:18
            印染電氣最簡單了,搞了十幾年,發膩了,6樓的同學說的不錯,基本符合原理,你那個可能是角位移中心點移位了,或者里面的電位器壞了,印染電氣很多這樣的問題,一般都是角度傳感器或角位移出問題,把中心點調整好(中心點是機械零位和電氣零位重合),然后開機看同步不同步,不同步的話,調節不同步輥后面的全部變頻器最高頻率。有些系統里面做各個電機的速度比例,可以調節比例使之同步。
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