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        zhengcai
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        樓主  發(fā)表于: 2015-04-01 00:27
        背景: 最近做了個程序,用的是相對指令DRVI,直徑為25的同步帶輪帶動36mm的同步帶輪轉(zhuǎn)動,控制圓盤每次轉(zhuǎn)1/5圈,步進(jìn)驅(qū)動選擇細(xì)分為20000,指令如下:DRVI K5760 K10000 Y0 Y1 走幾次看不出偏差,但是走了30次以上就會看到與定位點(diǎn)出現(xiàn)偏差,還差點(diǎn)點(diǎn)到定位點(diǎn),且誤差越來越大,如果增加頻率到15000,第一步偏差都很明顯,改加減速時間后有改善,但對累計誤差沒有解決。
        問:計算是脈沖式整數(shù)沒有除不盡,為什么還是有偏差?


        另外,最近編程控制步進(jìn)電機(jī)每次旋轉(zhuǎn)10°,脈沖怎么算都除不盡,應(yīng)怎樣編程才能避免累計誤差?
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        evanzheng
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        1樓  發(fā)表于: 2015-04-01 09:06
        就算可以除盡也會有累積誤差,因?yàn)椴竭M(jìn)會丟步。
        cb_168
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        2樓  發(fā)表于: 2015-04-01 10:00
        掉步或者過沖,把減速時間加多點(diǎn),電機(jī)力矩選型可能小也是一方面。
        秋風(fēng)送葉
        jack2009
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        3樓  發(fā)表于: 2015-04-01 10:05
        有沒有用分割器
        huangyin1
        級別: 正式會員
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        4樓  發(fā)表于: 2015-04-01 20:29
        可能是掉步了!
        富陽工控
        燈泡電工
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        5樓  發(fā)表于: 2015-04-01 20:31
        步進(jìn)驅(qū)動器的電源改用48V直流電源。
        daihdn
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        6樓  發(fā)表于: 2015-04-01 23:41
        誤差有兩方面原因,機(jī)械原因和電機(jī)原因,有沒有考慮直接用電機(jī)驅(qū)動圓盤,減少中間的傳動皮帶等轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu),中間機(jī)構(gòu)越多產(chǎn)生的誤差越多;另外電機(jī)性能方面有待加強(qiáng),減少失步發(fā)生,或改成伺服電機(jī),僅供參考。
        lxlsys
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        7樓  發(fā)表于: 2015-04-02 11:14
        你電機(jī)力距過小,才導(dǎo)致這種情況,解決方法很多,用伺服,用分割器,要不就用步進(jìn)再配合一個外定位
        lxlsys
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        8樓  發(fā)表于: 2015-04-02 11:15
        你見過移印機(jī)就知道了,那偏差要求應(yīng)不比你的低
        b1226397886
        o傲雪狂風(fēng)o
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        9樓  發(fā)表于: 2015-04-02 21:02
        安全接地,另外,脈沖線路用雙絞屏蔽線。這種情況很可能是干擾。
        chenyin9322
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        10樓  發(fā)表于: 2015-04-11 11:13
        25的同步輪帶動36的同步輪,變比是1:1.44,那應(yīng)該是K8294,你的K5760是怎么算來的。
        renjiawonder
        級別: 家園?
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        11樓  發(fā)表于: 2015-05-14 19:44
        你的K5760是怎么算來的。

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