<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        逆風不慫
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 84 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 133(小時)
        注冊時間: 2018-10-21
        最后登錄: 2025-10-29
        查看逆風不慫的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2020-11-25 14:07
        四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2   走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監控,PLC發的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。
        1623154245
        好難,我再想想。。。。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 202 個
        工控威望: 398 點
        下載積分: 1158 分
        在線時間: 292(小時)
        注冊時間: 2018-12-12
        最后登錄: 2023-06-23
        查看1623154245的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-11-25 14:15
        加減速時間夠嗎,會不會產生過沖
        樓主留言:
        走的是位置,不是靠感應器。
        heidelberg
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 160 個
        工控威望: 521 點
        下載積分: 19231 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2019-11-06
        最后登錄: 2024-11-04
        查看heidelberg的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-11-25 14:15
        轉盤增加到位檢測,
        樓主留言:
        只有一個原點感應,一個工位感應 ,總共四個感應片,三短一長,長的用來回原和到原點位,短的用來定下一個位
        vx:heidelberg-press
        whwanghu
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 862 點
        下載積分: 37036 分
        在線時間: 839(小時)
        注冊時間: 2014-02-11
        最后登錄: 2025-08-09
        查看whwanghu的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-11-25 15:05
        電子齒輪比設置不對吧
        樓主留言:
        臺達B2  一圈160000個脈沖,我設的400比9 剛好3600一圈
        歐姆法拉第
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 5156 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2020-11-11
        最后登錄: 2021-04-29
        查看歐姆法拉第的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-11-25 15:23
        走一圈的脈沖數 是錯的.
        或是 脈沖對應的角度換算是錯的.  
        樓主留言:
        圈脈沖3600啊,手動走3600剛好一圈
        ljb6688
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1902 個
        工控威望: 2080 點
        下載積分: 118397 分
        在線時間: 2088(小時)
        注冊時間: 2009-12-08
        最后登錄: 2025-11-05
        查看ljb6688的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-11-25 15:47
        是否有干擾啊,要做好接地和屏蔽
        電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
        歐姆法拉第
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 5156 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2020-11-11
        最后登錄: 2021-04-29
        查看歐姆法拉第的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-11-25 16:10
        自動走3600個脈沖看看  是不是一圈?
        樓主留言:
        第一圈是對的,后面就不對了,不是偏多就是偏少
        tudou0117
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 111 個
        工控威望: 214 點
        下載積分: 613 分
        在線時間: 389(小時)
        注冊時間: 2017-05-16
        最后登錄: 2025-10-21
        查看tudou0117的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-11-25 16:24
        用的是凸輪分割器,還是伺服轉角度等分呀?
        樓主留言:
        伺服角度等分
        WX:13076996110 深圳
        ren1823
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 360 個
        工控威望: 3031 點
        下載積分: 3803 分
        在線時間: 511(小時)
        注冊時間: 2019-08-01
        最后登錄: 2025-11-05
        查看ren1823的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-11-25 18:34
        應該是機構誤差
        可以試試再走一圈的最后一段時,運行脈沖個數多一些,讓轉盤碰到原點后停止,消除累計運行時產生的位置誤差
        工控劍俠666
        天道酬勤,認真的人做認真的事 。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1022 個
        工控威望: 2703 點
        下載積分: 23257 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2013-03-30
        最后登錄: 2025-10-21
        查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-11-25 19:54
        你直接用分割器多好,省時省力
        樓主留言:
        設計的時候就沒給分割器留位置。現在想裝就得重新設計結構了。
        工控人加油
        工控菜鳥
        菜鳥一只
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 995 個
        工控威望: 1185 點
        下載積分: 13941 分
        在線時間: 319(小時)
        注冊時間: 2017-04-12
        最后登錄: 2025-11-05
        查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2020-11-26 08:05
        我們用8工位分割器,步進電機帶的走上千次都不會有誤差
        樓主留言:
        這要多大的步進哦,我看他們16分割的用DD馬達帶的
        mr_xian
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 111 點
        下載積分: 20064 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2019-07-05
        最后登錄: 2025-08-19
        查看mr_xian的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2020-11-26 08:59
        累積誤差吧,越走越偏,建議每圈回一次原點
        樓主留言:
        試過了,沒有效果,用回原點指令每次過原點就停就挺準的

        主站蜘蛛池模板: 黄床大片免费30分钟国产精品| 天堂在线最新版在线天堂| 亚洲欧美精品在线| 欧美怡红院视频一区二区三区| 国产精品福利自产拍久久| 亚洲岛国av一区二区| 亚洲av色在线播放一区| 国产精品亚洲二区在线播放| 亚洲av无码片在线播放| 国产亚洲999精品AA片在线爽 | 免费国产一级 片内射老| 1769国内精品视频在线播放| 唐人社视频呦一区二区| 日韩精品精品一区二区三区| 日韩丝袜欧美人妻制服| 久艾草在线精品视频在线观看| 亚洲综合一区二区三区在线| 97国产成人无码精品久久久| 中文字幕乱码十国产乱码| 中文字幕在线日韩一区| 久久人人妻人人爽人人爽| 日韩无套无码精品| 一区二区三区精品偷拍| 精品国偷自产在线视频99| 国产精品一区中文字幕| 性高朝久久久久久久久久| 亚洲国产一区二区三区亚瑟| 精品国产一区二区三区av性色| 人妻饥渴偷公乱中文字幕| 久久亚洲精品11p| 视频一区视频二区在线视频 | 国产精品一区自拍视频| 亚洲自拍精品视频在线| 久久久久久久久18禁秘| 国产一区二区三区色老头| 亚洲国产成熟视频在线多多 | 伊人色综合一区二区三区| 亚洲午夜精品久久久久久抢| 色综合久久人妻精品日韩| 国产成人剧情AV麻豆果冻| 久热这里有精品视频播放|