<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        gzoo2021
        我是真不懂!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 178 點
        下載積分: 1440 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2021-12-07
        最后登錄: 2025-12-25
        查看gzoo2021的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2024-11-17 17:58
        一臺4軸SCARA,一臺PLC。
        通信方式:modbus TCP
        SCARA沒有示教器
        由于第一次玩SCARA(以下簡稱S)。對與S和PLC之間的關系不太了解。望各位大哥出出主意。

        個人想法:
            1:S作為獨立個體,動作軌跡,點位記錄全都保存在S本身。還有一些氣缸啥的操作,靠PLC中轉輸出。(現在就是這么做的)問題太多,特別是氣缸之類的操作,來回確認。
        然后PLC發什么信號就走什么軌跡動作。
            2:S作為外部軸,點位數據保存在PLC,準備走到哪,就把點位數據發給S,然后開始移動,到位發到位信號。外部的氣缸輸出PLC總控,S這邊只管移動。
        這個S不太會用,拿不到示教和點位變量的數據。要不然走點位編號也行。


        各位大哥有啥主意,幫我想想。我這有啥缺點幫我指正一下
        宿遷電工
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1143 個
        工控威望: 1254 點
        下載積分: 3012 分
        在線時間: 419(小時)
        注冊時間: 2018-11-30
        最后登錄: 2025-12-21
        查看宿遷電工的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-11-18 10:47
        一般都采用第一種方式。
        對于一些需要經常改變點位的,需要機器人側也要配合觸摸屏寫出手動程序。
        長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
        吸塑機,軸承合套儀程序開發
        專業外協
         TEL:13815796487(微信同號)
        tantaninzg
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 289 個
        工控威望: 366 點
        下載積分: 858 分
        在線時間: 341(小時)
        注冊時間: 2018-12-28
        最后登錄: 2025-11-30
        查看tantaninzg的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-11-18 12:18
        機器人的IO連氣缸、用機器人程序控制氣缸。是不是方便些呢
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 885 個
        工控威望: 1264 點
        下載積分: 690 分
        在線時間: 712(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-25
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-11-18 13:51
        99%的場合下,機器人只是系統中的一個執行器,當成伺服甚至氣缸一樣用就行了。

        如果系統足夠簡單,現在很多以機器人為中心的單機工作站,甚至沒有PLC,簡單的邏輯都寫在機器人控制器里,沒問題的~

        至于機器人的運動和具體工藝間的交互,講實話,這個要看做集成的水平,大部分都是來回倒的,這是沒辦法的事情。

        如果一開始就有明確的目標,系統可以解耦解開的話,還是有一些優化的方式方法的。比如說和機器人緊耦合的氣缸等外設,直接從機器人的IO控制或者映射到PLC中直接輸出,沒有什么復雜邏輯,但是這樣就要考慮多種控制模式(至少 有手動和自動)下外射的控制權問題。
        最好的控制
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 772 點
        下載積分: 1638 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2023-10-16
        最后登錄: 2025-12-17
        查看最好的控制的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-11-21 16:02
        推薦1,而且你把機器人相關氣缸讓機器人自己控制就行了。PLC只告訴走哪個軌跡,走完了給個反饋就行。
        宿遷電工
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1143 個
        工控威望: 1254 點
        下載積分: 3012 分
        在線時間: 419(小時)
        注冊時間: 2018-11-30
        最后登錄: 2025-12-21
        查看宿遷電工的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-11-21 18:44
        引用
        引用第2樓tantaninniho于2024-11-18 12:18發表的  :
        機器人的IO連氣缸、用機器人程序控制氣缸。是不是方便些呢

        不利于手動調試。
        長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
        吸塑機,軸承合套儀程序開發
        專業外協
         TEL:13815796487(微信同號)
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2397 個
        工控威望: 2882 點
        下載積分: 4648 分
        在線時間: 1214(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-11-29
        查看libin520的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-11-21 21:58
        見過同事做過兩臺用松下PLC控制雅馬哈YK400的設備。他沒用通信,只有了IO。所以。有時候,觸摸屏點了去安全位。機械手沒有去安全位,應該是沒有確認是否去了安全位功能,有些小毛病。其他都還好。放料吸料。
        需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        tantaninzg
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 289 個
        工控威望: 366 點
        下載積分: 858 分
        在線時間: 341(小時)
        注冊時間: 2018-12-28
        最后登錄: 2025-11-30
        查看tantaninzg的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-11-22 09:26
        引用
        引用第5樓宿遷電工于2024-11-21 18:44發表的  :

        不利于手動調試。

        受教了
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2397 個
        工控威望: 2882 點
        下載積分: 4648 分
        在線時間: 1214(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-11-29
        查看libin520的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-11-22 09:52
        最好是能把機器人的坐標實時傳到PLC。這樣好一些。IO點控制的話。用也能用,沒有反饋。
        需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        gzoo2021
        我是真不懂!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 178 點
        下載積分: 1440 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2021-12-07
        最后登錄: 2025-12-25
        查看gzoo2021的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-11-23 23:01
        引用
        引用第1樓宿遷電工于2024-11-18 10:47發表的  :
        一般都采用第一種方式。
        對于一些需要經常改變點位的,需要機器人側也要配合觸摸屏寫出手動程序。

        硬件做大大的改動,我重寫了PLC和機器人。還是偏向第一種,氣缸這些不用機器人控制了
        gzoo2021
        我是真不懂!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 178 點
        下載積分: 1440 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2021-12-07
        最后登錄: 2025-12-25
        查看gzoo2021的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-11-23 23:03
        引用
        引用第4樓最好的控制于2024-11-21 16:02發表的  :
        推薦1,而且你把機器人相關氣缸讓機器人自己控制就行了。PLC只告訴走哪個軌跡,走完了給個反饋就行。

        嗯嗯嗯,重寫了。跟你說的差不多。氣缸的連續動作靠機器人發送一個信號,PLC處理這些動作
        gzoo2021
        我是真不懂!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 178 點
        下載積分: 1440 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2021-12-07
        最后登錄: 2025-12-25
        查看gzoo2021的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-11-23 23:04
        引用
        引用第2樓tantaninniho于2024-11-18 12:18發表的  :
        機器人的IO連氣缸、用機器人程序控制氣缸。是不是方便些呢

        機器人沒有接外部IO完全走的通信,除了急停。

        主站蜘蛛池模板: 国产综合AV一区二区三区无码| 亚洲性线免费观看视频成熟| 国产午夜一区二区在线观看| 亚洲精品国产自在现线最新| 无码中文av波多野结衣一区| 亚洲高清揄拍自拍| 国产免费一区二区不卡| 九九热精品视频在线| 日韩一区二区三区av在线| 亚洲中文字幕无码一区日日添| 99久热在线精品视频| 国产在线乱子伦一区二区| 最近中文字幕在线视频1| 日本偷拍自影像视频久久| 丁香五月婷激情综合第九色| 国产精品人伦一区二区三| 囯产精品久久久久久久久久妞妞| 国产精品午夜无码AV天美传媒| 免费国产午夜理论片不卡| 欧美一级片在线观看| 亚洲色成人一区二区三区人人澡人人妻人人爽人人蜜桃麻豆 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5| 理论片午午伦夜理片影院99| 在线国产毛片| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| japanese成熟丰满熟妇| 成年女人免费碰碰视频| 东京热加勒比无码少妇| 99久久精品国产亚洲精品| 人人入人人爱| 成人精品自拍视频免费看| 神马午夜久久精品人妻| 亚洲男人第一无码av网| 精品久久久久国产免费| 本免费Av无码专区一区| 欧美综合婷婷欧美综合五月 | 亚洲一区二区精品偷拍| 抽搐一进一出gif免费动态| 国产中文字幕精品在线| 国产亚洲精品A在线无码| 国产麻豆放荡av激情演绎|