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        fighting_008
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        樓主  發(fā)表于: 37天前
        不懂就問,我使用歐姆龍的nx1p2 plc,由于軸已經(jīng)用完了,但又需要機(jī)器與其他機(jī)器的一個(gè)軸進(jìn)行同步,于是裝了一個(gè)1000p/r的編碼器在那個(gè)軸上,然后這邊plc通過讀取編碼器信號(hào)來進(jìn)行速度跟隨,其他的都沒問題,但是我發(fā)現(xiàn)啟停的時(shí)候總是會(huì)啟動(dòng)的時(shí)候慢啟動(dòng)一點(diǎn)點(diǎn),停止的時(shí)候晚停止一點(diǎn)點(diǎn),就算我不斷的縮小時(shí)間,剛開始是100毫秒,后面改成10毫秒,依舊存在這個(gè)問題,只不過是幅度小了點(diǎn),以前用脈沖控制的伺服plc時(shí)沒有這個(gè)問題,是總線控制的plc都有這個(gè)問題嗎?大家有什么解決方法嗎?
        夢(mèng)雨天涯
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        1樓  發(fā)表于: 37天前
        你自己做的同步,還是使用PLC的同步模塊呢??
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        木林森
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        2樓  發(fā)表于: 37天前
        如果我沒理解錯(cuò)的話,應(yīng)該是要將編碼器的信號(hào)接入跟隨軸的驅(qū)動(dòng)器側(cè),驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部相關(guān)參數(shù)設(shè)置一下,例如每轉(zhuǎn)脈沖、電子齒輪比
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        fighting_008
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        3樓  發(fā)表于: 37天前
        引用
        引用第2樓木林森于2025-07-22 17:33發(fā)表的  :
        如果我沒理解錯(cuò)的話,應(yīng)該是要將編碼器的信號(hào)接入跟隨軸的驅(qū)動(dòng)器側(cè),驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部相關(guān)參數(shù)設(shè)置一下,例如每轉(zhuǎn)脈沖、電子齒輪比

        我白天再看一下驅(qū)動(dòng)器的使用手冊(cè),印象中好像沒有這些東西,用的伺服驅(qū)動(dòng)器型號(hào)是R88D-1SN04H-ECT-03,驅(qū)動(dòng)器的接口那邊編碼器的接口,我看是輸出的,應(yīng)該是輸出對(duì)應(yīng)伺服驅(qū)動(dòng)器控制的伺服電機(jī)的信息的,像這種高頻脈沖信號(hào),它倒是有高速計(jì)數(shù)器,但是那個(gè)應(yīng)該也要通過plc處理才行,現(xiàn)在編碼器信號(hào)是直接用的編碼器模塊連的plc
        fighting_008
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        4樓  發(fā)表于: 37天前
        引用
        引用第1樓夢(mèng)雨天涯于2025-07-22 17:28發(fā)表的  :
        你自己做的同步,還是使用PLC的同步模塊呢??

        自己做的同步,編碼器信號(hào)進(jìn)了編碼器模塊,可以監(jiān)控對(duì)應(yīng)發(fā)來的脈沖,然后計(jì)算速度
        皮五
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        5樓  發(fā)表于: 37天前
        加個(gè)高速脈沖輸出唄
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        工控菜鳥
        菜鳥一只
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        6樓  發(fā)表于: 37天前
        把高速計(jì)數(shù)放中斷里面,還有伺服響應(yīng)調(diào)諧
        [ 此帖被工控菜鳥在2025-07-23 14:04重新編輯 ]
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        gaoyingchun
        GaoYingChun
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        7樓  發(fā)表于: 37天前
        你確認(rèn)一下加減速時(shí)間,設(shè)置成0,即以最快的加速度跟隨
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        hezhen880924
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        8樓  發(fā)表于: 37天前
        是做追剪嗎?首先要判斷編碼器信號(hào)在PLC里有沒有延時(shí),再測(cè)試下總線伺服速度模式運(yùn)行有沒有延時(shí)。伺服如果有100ms的延時(shí)那是有問題的,軸數(shù)不多ethercat總線通訊在ms級(jí)以下。
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        ljb6688
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        9樓  發(fā)表于: 37天前
        在用的項(xiàng)目,脈沖方式:兩套國產(chǎn)伺服做同步(廠家在廣州),一臺(tái)驅(qū)動(dòng)器的差分信號(hào)接到另一臺(tái)的脈沖差分輸入端。目前使用OK
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      10. 電氣自動(dòng)化,智能化控制,數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳采集。工控元件代理,機(jī)器人附件    
        木林森
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        10樓  發(fā)表于: 37天前
        引用
        引用第3樓fighting_008于2025-07-23 01:32發(fā)表的  :

        我白天再看一下驅(qū)動(dòng)器的使用手冊(cè),印象中好像沒有這些東西,用的伺服驅(qū)動(dòng)器型號(hào)是R88D-1SN04H-ECT-03,驅(qū)動(dòng)器的接口那邊編碼器的接口,我看是輸出的,應(yīng)該是輸出對(duì)應(yīng)伺服驅(qū)動(dòng)器控制的伺服電機(jī)的信息的,像這種高頻脈沖信號(hào),它倒是有高速計(jì)數(shù)器,但是那個(gè)應(yīng)該也要通過plc處理才行,現(xiàn)在編碼器信號(hào)是直接用的編碼器模塊連的plc

        哦,你追加的伺服也是總線型的,我以為是脈沖型的,如果是脈沖型的可以直接將你外接的編碼器信號(hào)給到脈沖伺服了。
        PLC的軸資源用完了,你加的總線軸,現(xiàn)階段是怎么控制的呢?
        fighting_008
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        11樓  發(fā)表于: 36天前
        引用
        引用第10樓木林森于2025-07-23 11:53發(fā)表的  :

        哦,你追加的伺服也是總線型的,我以為是脈沖型的,如果是脈沖型的可以直接將你外接的編碼器信號(hào)給到脈沖伺服了。
        PLC的軸資源用完了,你加的總線軸,現(xiàn)階段是怎么控制的呢?

        用編碼器模塊自帶的脈沖速度監(jiān)控,然后把這個(gè)速度寫給對(duì)應(yīng)的軸,剛開始速度讀取周期是100ms,后面改成10ms延遲情況有緩解,但還是存在,還是有2cm左右

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