• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        fighting_008
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 596 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2024-06-27
        最后登錄: 2025-08-13
        查看fighting_008的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 37天前
        不懂就問,我使用歐姆龍的nx1p2 plc,由于軸已經用完了,但又需要機器與其他機器的一個軸進行同步,于是裝了一個1000p/r的編碼器在那個軸上,然后這邊plc通過讀取編碼器信號來進行速度跟隨,其他的都沒問題,但是我發現啟停的時候總是會啟動的時候慢啟動一點點,停止的時候晚停止一點點,就算我不斷的縮小時間,剛開始是100毫秒,后面改成10毫秒,依舊存在這個問題,只不過是幅度小了點,以前用脈沖控制的伺服plc時沒有這個問題,是總線控制的plc都有這個問題嗎?大家有什么解決方法嗎?
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 4907 個
        工控威望: 8339 點
        下載積分: 18303 分
        在線時間: 3443(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2025-08-28
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 37天前
        你自己做的同步,還是使用PLC的同步模塊呢??
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(fighting_008) 真誠感謝!
      3. 微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        木林森
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 361 個
        工控威望: 2429 點
        下載積分: 2076 分
        在線時間: 249(小時)
        注冊時間: 2020-08-16
        最后登錄: 2025-08-27
        查看木林森的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 37天前
        如果我沒理解錯的話,應該是要將編碼器的信號接入跟隨軸的驅動器側,驅動器內部相關參數設置一下,例如每轉脈沖、電子齒輪比
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(fighting_008) 真誠感謝!
        fighting_008
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 596 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2024-06-27
        最后登錄: 2025-08-13
        查看fighting_008的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 37天前
        引用
        引用第2樓木林森于2025-07-22 17:33發表的  :
        如果我沒理解錯的話,應該是要將編碼器的信號接入跟隨軸的驅動器側,驅動器內部相關參數設置一下,例如每轉脈沖、電子齒輪比

        我白天再看一下驅動器的使用手冊,印象中好像沒有這些東西,用的伺服驅動器型號是R88D-1SN04H-ECT-03,驅動器的接口那邊編碼器的接口,我看是輸出的,應該是輸出對應伺服驅動器控制的伺服電機的信息的,像這種高頻脈沖信號,它倒是有高速計數器,但是那個應該也要通過plc處理才行,現在編碼器信號是直接用的編碼器模塊連的plc
        fighting_008
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 596 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2024-06-27
        最后登錄: 2025-08-13
        查看fighting_008的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 37天前
        引用
        引用第1樓夢雨天涯于2025-07-22 17:28發表的  :
        你自己做的同步,還是使用PLC的同步模塊呢??

        自己做的同步,編碼器信號進了編碼器模塊,可以監控對應發來的脈沖,然后計算速度
        皮五
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 798 個
        工控威望: 2830 點
        下載積分: 4127 分
        在線時間: 428(小時)
        注冊時間: 2007-07-14
        最后登錄: 2025-08-28
        查看皮五的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 37天前
        加個高速脈沖輸出唄
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(fighting_008) 真誠感謝!
        工控菜鳥
        菜鳥一只
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 990 個
        工控威望: 1169 點
        下載積分: 13914 分
        在線時間: 313(小時)
        注冊時間: 2017-04-12
        最后登錄: 2025-08-27
        查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 37天前
        把高速計數放中斷里面,還有伺服響應調諧
        [ 此帖被工控菜鳥在2025-07-23 14:04重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(fighting_008) 真誠感謝!
        gaoyingchun
        GaoYingChun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 313 點
        下載積分: 2933 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2016-05-06
        最后登錄: 2025-08-19
        查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 37天前
        你確認一下加減速時間,設置成0,即以最快的加速度跟隨
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(fighting_008) 真誠感謝!
        hezhen880924
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 199 個
        工控威望: 325 點
        下載積分: 961 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2013-01-08
        最后登錄: 2025-08-27
        查看hezhen880924的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 37天前
        是做追剪嗎?首先要判斷編碼器信號在PLC里有沒有延時,再測試下總線伺服速度模式運行有沒有延時。伺服如果有100ms的延時那是有問題的,軸數不多ethercat總線通訊在ms級以下。
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+1(fighting_008) 真誠感謝!
        ljb6688
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1900 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 117261 分
        在線時間: 2036(小時)
        注冊時間: 2009-12-08
        最后登錄: 2025-08-28
        查看ljb6688的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 37天前
        在用的項目,脈沖方式:兩套國產伺服做同步(廠家在廣州),一臺驅動器的差分信號接到另一臺的脈沖差分輸入端。目前使用OK
        本帖最近評分記錄:
      9. 下載積分:+1(fighting_008) 真誠感謝!
      10. 電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
        木林森
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 361 個
        工控威望: 2429 點
        下載積分: 2076 分
        在線時間: 249(小時)
        注冊時間: 2020-08-16
        最后登錄: 2025-08-27
        查看木林森的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 37天前
        引用
        引用第3樓fighting_008于2025-07-23 01:32發表的  :

        我白天再看一下驅動器的使用手冊,印象中好像沒有這些東西,用的伺服驅動器型號是R88D-1SN04H-ECT-03,驅動器的接口那邊編碼器的接口,我看是輸出的,應該是輸出對應伺服驅動器控制的伺服電機的信息的,像這種高頻脈沖信號,它倒是有高速計數器,但是那個應該也要通過plc處理才行,現在編碼器信號是直接用的編碼器模塊連的plc

        哦,你追加的伺服也是總線型的,我以為是脈沖型的,如果是脈沖型的可以直接將你外接的編碼器信號給到脈沖伺服了。
        PLC的軸資源用完了,你加的總線軸,現階段是怎么控制的呢?
        fighting_008
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 596 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2024-06-27
        最后登錄: 2025-08-13
        查看fighting_008的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 36天前
        引用
        引用第10樓木林森于2025-07-23 11:53發表的  :

        哦,你追加的伺服也是總線型的,我以為是脈沖型的,如果是脈沖型的可以直接將你外接的編碼器信號給到脈沖伺服了。
        PLC的軸資源用完了,你加的總線軸,現階段是怎么控制的呢?

        用編碼器模塊自帶的脈沖速度監控,然后把這個速度寫給對應的軸,剛開始速度讀取周期是100ms,后面改成10ms延遲情況有緩解,但還是存在,還是有2cm左右

        主站蜘蛛池模板: 日韩毛片在线视频x| 97亚洲熟妇自偷自拍另类图片| 国产激情艳情在线看视频| 亚洲午夜无码久久久久蜜臀AV | 亚洲精品麻豆一二三区| 久久综合国产精品一区二区| 无码人妻斩一区二区三区| 成人午夜在线观看日韩| 国产精品亚洲综合第一页| 十八禁午夜福利免费网站| 精品午夜福利短视频一区| 在线观看免费人成视频色| 野外做受三级视频| 四虎国产精品久久免费精品| 色综合视频一区二区三区| 日韩人妻无码一区二区三区99| 开心激情站开心激情网六月婷婷| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男 | 无码人妻一区二区三区线| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区| 日韩美女一区二区三区视频| 亚洲欧美偷国产日韩| 蜜桃无码一区二区三区| 国产伦一区二区三区精品| 精品无码成人片一区二区| 久久久精品94久久精品| 国产精品天干天干综合网| 这里只有精品在线播放| 九九热在线免费精品视频| 国产av一区二区午夜福利| 综合人妻久久一区二区精品| 国产激情视频在线观看首页| 国产人成精品一区二区三| 久热综合在线亚洲精品| 亚洲一区二区在线av| 国产超碰无码最新上传| 亚洲日韩成人无码不卡网站| 无码日韩做暖暖大全免费不卡| 国产精品国产三级国产试看| 在线视频中文字幕二区| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品|