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        hmzdg06820
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        樓主  發表于: 2011-10-31 20:07
        我是用伺服帶動同步輪旋轉,最高速度兩千來轉,有加減速,要求60圈,停機位置不能有太大偏差  但是現在停機位置不太好把握 ,不好外加感應器來定原點 ,我想利用伺服電機的Z向脈沖來使電機每次回到固定的位置,請問我要如何實現
        [ 此帖被hmzdg06820在2011-10-31 20:17重新編輯 ]
        wohenhuai
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        1樓  發表于: 2011-11-01 10:54
        你注意看伺服說明書,里面會提到接線方式,要把Z相信號接到PLC上,才能采集到Z相信號回零!

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