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        xiaolujs
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        樓主  發表于: 2015-01-29 19:45
        最近在做一設備,使用FX-3G,控制轉盤,轉盤每次定位72°,有5個工位,伺服部分的程序應該如何編輯,自己的思路是使用絕對位置定位指令,當定位到360°后,將當前值清零,用這種方法做出來,設備連續運轉一段時間就出現了累計誤差,不知道是哪兒的問題,請教各位工控高手指點迷津,萬分感謝!
        fan931479946
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        1樓  發表于: 2015-01-30 00:35
        看伺服電機帶轉盤的電子齒輪,通過使用伺服電機的電子齒輪, 可以設定每個脈沖的移動量,每轉一圈到原點,脈沖頻率復位就可以減少累計誤差.只能作參考.

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