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        fxcfxc
        不進則退
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        樓主  發表于: 2016-01-30 21:11
        各位好,最近接了個項目控制2個伺服,原本打算用定位模塊,老板為了省錢讓用PLC發脈沖控制。用的是FX3U-32MT的PLC。
        現場調試時發現不同的脈沖速度下伺服旋轉一圈的脈沖數居然偏差很多。如理論上應該是50000脈沖伺服電機轉一圈,當速度是20000脈沖每秒時,旋轉一圈D8340反饋回來的數據是70000左右,
        當速度是30000脈沖時,D8340反饋回來的數據是55000左右,問題如下:
        1,這種現象是不是脈沖丟失了?
        2,如果說PLC直接發脈沖,D8340里的數據是PLC自己計算出來的,并沒有與伺服形成閉環,那么定位模塊呢?比如1PG或者QD75P,他們也是通過模塊發脈沖給伺服控制器,他們也沒有和伺服形成閉環,那么這些模塊里所反饋的當前位置數據是不是也有可能因為丟脈沖而不正確?
        3,定位模塊在位置控制下發脈沖控制伺服,和PLC直接發脈沖控制精度是不是一樣?反正都形成不了閉環。
        4,如果要形成閉環該如何實現?
        mfjsx
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        1樓  發表于: 2016-02-03 16:08
        D8340監控的數據,是通過PLC計算得出來的,
        如果與發送的脈沖不對,應該是你程序或設置的問題。

        直接脈沖輸出,有兩線型式,1、集電機開路輸出方式。
                                2、差動式輸出方式。
        兩種輸出方式有什么差別,請看一下說明書,
        為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

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