<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        ygw_119
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 649 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2013-06-19
        最后登錄: 2025-10-29
        查看ygw_119的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2016-04-19 15:25
        大家好,現在碰到一個問題,控制器位三菱3UPLC, 動力為信捷伺服電機,同步輪送線材,送兩段,比如設定總長度為1000MM,第一段位200MM,實際送出來可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過大導致打滑,后將伺服電機加減速時間加大,會稍稍好一點,但是這樣還是達不到客戶給的公差要求《公差范圍是正負5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長度靠的是編碼器的數值來確定線材長度,問題在于,起步的時候有加減速,沒關系,但我無法確定什么時候編碼器是數值到了,所以我也就無法提前減速,這樣一來,伺服從我PLC給他停止到真正停下會有慣性,過沖,因為是送兩段,兩次下來,誤差基本上在5MM多了,有沒有什么好的方法?
        jr11
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 235 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 750 分
        在線時間: 637(小時)
        注冊時間: 2007-06-19
        最后登錄: 2025-10-29
        查看jr11的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-04-20 12:09
        伺服外加編碼器,構成閉環控制即可

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区日韩经典| 玩弄放荡人妻少妇系列| 亚洲精品欧美综合二区| 乌克兰少妇bbw| 青青草原国产精品啪啪视频| 99久久精品免费看国产电影| 国产AV福利第一精品| 亚洲第一视频区| 波多野结系列18部无码观看a| 亚洲精品一区二区在线播| 国产日韩精品欧美一区灰| 日韩精品中文字幕有码| 亚洲区一区二区三区亚洲| 久久99久国产麻精品66| 国产啪在线91| 午夜DY888国产精品影院| 久久精品国产再热青青青| 在线观看国产成人av天堂| 久久这里精品国产99丫E6| 日本在线观看高清不卡免v| 国产精品一二三区视在线| 国产精品视频中文字幕| 精品夜夜澡人妻无码av| 中文毛片无遮挡高潮免费| 丝袜人妻一区二区三区网站| 痉挛高潮喷水av无码免费| 亚洲欧美综合人成在线| 精品亚洲成av人在线观看 | 国产精品色哟哟在线观看| 好男人在线视频观看高清视频| 亚洲欧美综合一区二区三区| 高清破外女出血AV毛片| 久久一日本道色综合久久| 成在线人永久免费视频播放| 国产对白老熟女正在播放| 性xxxx视频播放| 精品人妻少妇嫩草av专区| 亚洲中文字幕在线精品一区| 日本一区二区三区在线播放| 亚洲AV旡码高清在线观看| 亚洲 卡通 欧美 制服 中文|