• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        q605668560
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發(fā)帖數(shù)量: 133 個
        工控威望: 743 點(diǎn)
        下載積分: 1707 分
        在線時間: 256(小時)
        注冊時間: 2009-09-15
        最后登錄: 2021-06-07
        查看q605668560的 主題 / 回貼
        樓主  發(fā)表于: 2017-11-22 18:53
        伺服在做位置模式控制時,有什么情況是通過接觸到傳感器后停止?而不是通過絕對定位或則相對定位指令來控制的?
        有個客戶驅(qū)動器在接受脈沖的時候,有一個方向總是脈沖數(shù)接受少了幾個,另一個方向接受數(shù)量確和PLC發(fā)送的數(shù)量一樣?各種疲敝處理都處理了,還是不行,
        客戶就說通過接觸到傳感器停止,因為負(fù)載慣量比較大,通過傳感器接觸停止時速度不能太快,否則停不下來,自己還要做減速時間和減速距離,
        有在做位置模式的時候自己做加減速時間和距離的朋友嗎?希望可以分享下你們的經(jīng)驗?
        renjiawonder
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發(fā)帖數(shù)量: 475 個
        工控威望: 579 點(diǎn)
        下載積分: 4836 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2009-12-01
        最后登錄: 2023-08-01
        查看renjiawonder的 主題 / 回貼
        1樓  發(fā)表于: 2017-12-07 11:41
        慣性大,就用兩個傳感器,要到位置是速度降下來在停。
        這是好 辦法呀。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产码专区在线观看| 国产亚洲精品VA片在线播放 | 大地资源中文第二页日本| 精品无码久久久久久尤物| 自拍偷在线精品自拍偷99| 亚洲天堂成人网在线观看| 国产精品亚洲欧美大片在线看| 韩国三级+mp4| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 99RE6在线视频精品免费下载| 亚洲精品日韩在线观看| 亚洲精品麻豆一区二区| 日本免费人成视频在线观看| 免费无码黄十八禁网站| 人妻少妇精品无码专区二区| 成人国产乱对白在线观看| 国产亚洲人成网站在线观看 | 国产精品综合一区二区三区| 中文字幕无线码中文字幕免费| 日韩欧美不卡一卡二卡3卡四卡2021免费| 国产精品自在拍首页视频8| 蜜臀av久久国产午夜| 国产一区在线播放av| 欧洲亚洲精品免费二区| 免费无码成人AV片在线| 国产一区二区精品久久岳| 久久亚洲精品成人综合网| 色综合一本到久久亚洲91| 亚洲综合国产一区二区三区| 国产成人精品亚洲高清在线| 国产不卡精品视频男人的天堂| 爆乳女仆高潮在线观看| 精品人妻免费看一区二区三区| 亚洲精品一二三四区| 国产精品天堂蜜av在线播放| 男人猛躁进女人免费播放| 色噜噜狠狠成人综合| 看亚洲黄色不在线网占| 人人入人人爱| 亚洲高清WWW色好看美女| 国产视频最新|