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        mfp1985
        級別: 探索解密
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        樓主  發(fā)表于: 2019-06-12 10:48
          我這做了一個機器用兩個伺服定位    兩個伺服獨立動作   就是在兩個位置上往復運動      用的是三菱plc本機的脈沖輸出端子    y0y1控制脈沖 y3y4控制方向     定位命令用的是  ddrva   現(xiàn)在出了這么個情況定位一開始看起來還是準的但是干上十分鐘   位置就能看出來整體向后移動了1毫米    就是伺服前進位置和后腿位置都向后移動了1毫米    而且兩個伺服后移的距離不一樣一個整體后移1毫米   另一個后移兩毫米    隨著時間加長后移距離越來越大      哪位大神幫忙分析分析牙
        stincen
        自動化系統(tǒng)研發(fā),PLC+CIM程序開發(fā);光電面板半導體物流
        級別: 略有小成
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        1樓  發(fā)表于: 2019-06-14 10:27
        把接地防干擾先做好
        自動化系統(tǒng)PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業(yè)

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