• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        cctv197910
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 394 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2017-11-06
        最后登錄: 2025-08-29
        查看cctv197910的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2019-07-25 09:00
        伺服用脈沖控制往返運行,前進5000個脈沖后再返回5000個脈沖,傳動部件是減速機加絲桿,每次運行一個來回后停留位置和回原點后的初始位置就相差5絲,運行次數越多就和原點偏離的越遠,造成累計誤差的原因估計是減速機齒輪公差造成的,請教大家有什么辦法可以把這個偏差在程序上處理掉?
        plc初學者
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 199 點
        下載積分: 736 分
        在線時間: 213(小時)
        注冊時間: 2018-01-17
        最后登錄: 2025-07-13
        查看plc初學者的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-07-25 10:51
        你都知道是機械問題,那不是很好辦。把間隙補償加上去就行了啊。比如間隙0.05,脈沖當量0.001,那就補50個脈沖。第一次跑5000個脈沖,折回來的時候跑5050,往后一直跑5050個脈沖。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲男人的天堂久久香蕉| 成人午夜无人区一区二区| 九九热免费在线播放视频| 性一交一乱一伦一| 怡红院一区二区三区在线| 久久国产免费观看精品3| 亚欧成人精品一区二区乱| 嫩草院一区二区乱码| 亚洲精品一区二区天堂| 国产亚洲国产精品二区| 无码AV中文字幕久久专区| 日韩人妖精品一区二区av| 中文字幕日韩人妻一区| 欧美激欧美啪啪片| 一本色道久久东京热| 黑人巨大精品oideo| 91偷自国产一区二区三区| 久久精品国产久精国产果冻传媒 | 国产又黄又湿又刺激网站| 亚洲国产欧美在线看片一国产| 亚洲乱码中文字幕小综合| 免费 黄 色 人成 视频 在 线| 午夜爽爽爽男女免费观看影院| 日韩一区二区在线观看的| 少妇人妻88久久中文字幕| 天堂av网一区二区三区| 免费无码高潮流白浆视频| 毛片内射久久久一区| 亚洲一本二区偷拍精品| 成人午夜视频一区二区无码| 亚洲精品韩国一区二区| 另类国产精品一区二区| 男人一天堂精品国产乱码| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 国产av成人精品播放| 国产系列高清精品第一页| 国产精品久久久尹人香蕉| 黑人精品一区二区三区不| 护士张开腿被奷日出白浆| 国产一区国产精品自拍| 亚洲无线码一区二区三区|