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        鵝卵石
        廣交天下朋友!!1
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        樓主  發表于: 2019-10-18 14:53
        求教各位大神:
              設備要求:棍棒類校直,將有一定彎曲的金屬軸校正(5個位置)
              系統組成:伺服電機帶動金屬棒旋轉(360°),側面固定5個位移傳感器,來測量五個位置的金屬棒(標準圓)位移跳變量;構成:PLC(歐姆龍CP1H),伺服電機(臺達),位移傳感器(松下,模擬量),被測工件為圓柱軸,橫截面為標準圓,軸兩端同心;
              問題:問題有兩個,如何抓取數據(數組),如何處理數據(數組);
                         抓取數據,保證金屬棒旋轉一周,位置和傳感器數值一一對應;目前我采用比較法,先抓一個位移值,然后每一個位移值與前一個比較,篩選最大值,找到最大值后記錄當前位置,缺點,誤差較大,求教,有沒有更穩定的辦法?
              在此類動態測量中,如何更有效的獲取數據,謝謝各位老師關注!!
              謝謝!
        [ 此帖被鵝卵石在2019-10-23 10:06重新編輯 ]
        廣交天下朋友,三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
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        0zhang9
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        1樓  發表于: 2019-10-24 08:59
        不去探討你自己做的可行性怎么樣 我就從精度看
        我跟樓上想法一樣認為你裝5個傳感器不太行
        1 沒有辦法保證每個傳感器的安裝精度
        2 模擬量的傳感器 精度也是非常有限的
        3 如果沒有辦法保證5個傳感器的安裝精度 那你5個傳感器的值就沒有了基準
        樓主留言:
        真誠感謝!確實問題多多。

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