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        512998120
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        樓主  發(fā)表于: 2013-11-22 14:59
        三菱伺服MR-J2S-70A的位置 速度控制模式如何達(dá)到功能的呢?  
        現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目需要用伺服控制焊槍的起弧位置和結(jié)束位置  同時(shí)控制焊槍從起點(diǎn)位置到起弧位置的速度  和到達(dá)起弧點(diǎn)位置后的運(yùn)行速度 已及返回速度  

        伺服位置、速度切換模式;該如何使用  在啟動(dòng)的時(shí)候是用位置模式還是速度模式  到起弧點(diǎn)的時(shí)候既要確定已到起弧點(diǎn)又要改變速度  該如何選用呢  

        還有伺服電機(jī)實(shí)際走的距離如何通過(guò)編碼器反饋給PLC呢    PLC用的是FX3U-128MT/ESA
        求大神指點(diǎn)

        崇拜高手
        xiejun8103
        三人行,必有我?guī)?/div>
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        1樓  發(fā)表于: 2013-11-22 15:30
        不知到伺服是帶焊槍運(yùn)動(dòng),還是帶動(dòng)工件運(yùn)動(dòng)。其實(shí)可以一值用位置模式的,位置模式也是可以變的速啊。起弧與收弧你是怎么知到的,外部信號(hào)嗎?還是伺服轉(zhuǎn)動(dòng)的度數(shù)或是長(zhǎng)度來(lái)決定的。伺服所走的距離一般情況下不用檢測(cè),都是默認(rèn)為程序走完后都到那個(gè)位置了,如一定要檢測(cè),可外加接近開(kāi)關(guān),或編碼器用高速計(jì)數(shù)器讀,在比較。
        樓主留言:
        用高速計(jì)數(shù)器讀取然后最比較
        起弧是焊槍在剛剛到達(dá)工件上方時(shí)起弧  當(dāng)焊槍要脫離工件時(shí)收弧    其中焊槍未到工件時(shí)是一段速度  到工件上方起弧焊機(jī)后又是一段速度   焊機(jī)完成后又有一段返回速度     是焊槍動(dòng)工件是靜止的
        sunrisk
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        2樓  發(fā)表于: 2013-11-23 10:28
                用位置模式比較方便,這樣可以準(zhǔn)確的定位起弧和收弧點(diǎn),而且也可以調(diào)速。不知道你是用FX3U本體脈沖控制還是外加定位模塊,外加定位模塊比較方便,功能也多,可以設(shè)置到位反饋信號(hào)控制焊機(jī)的起弧收弧。
        樓主留言:
        外加一個(gè)FX2N-1PG模塊    不知道如何取伺服編碼器的反饋脈沖來(lái)監(jiān)視伺服電機(jī)的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)     因?yàn)樗欧附釉O(shè)備不接電機(jī)反饋脈沖 有可能會(huì)PLC的脈沖值一直在累加  而伺服出現(xiàn)故障而沒(méi)有動(dòng)作
        sunrisk
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        3樓  發(fā)表于: 2013-12-02 11:59
        引用
        引用第2樓sunrisk于2013-11-23 10:28發(fā)表的  :
                用位置模式比較方便,這樣可以準(zhǔn)確的定位起弧和收弧點(diǎn),而且也可以調(diào)速。不知道你是用FX3U本體脈沖控制還是外加定位模塊,外加定位模塊比較方便,功能也多,可以設(shè)置到位反饋信號(hào)控制焊機(jī)的起弧收弧。

        伺服是自帶編碼器的,你的編碼器反饋接到伺服驅(qū)動(dòng)器,伺服驅(qū)動(dòng)器有脈沖輸出控制端,可以從這里引出到PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)你需要的監(jiān)控。

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