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        月灬洛
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        樓主  發(fā)表于: 2023-12-20 10:26
           項目概述,匯川IS620P伺服,驅(qū)動皮帶輪。再從伺服驅(qū)動器接入差分信號控制線掃相機,上位機檢測NG時,發(fā)給PLC NG信號,到貼標位皮帶輪停止(距離相機430mm)PLC控制另一臺伺服貼標。
               目前停止位不準,低速運行時錯位10mm左右,可以接受;高速運行時,錯位500mm以上。


               各位大佬,有可靠的解決方案嗎?
        投湖自盡的魚
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        1樓  發(fā)表于: 2023-12-20 10:31
        我們之前是加裝了高速傳感器做的中斷,檢測到物料拍照的時候記錄當前位置。然后相機給結果的時候用絕對定位到貼標位置

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