<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        月灬洛
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 1123 點
        下載積分: 33919 分
        在線時間: 122(小時)
        注冊時間: 2020-07-13
        最后登錄: 2025-11-02
        查看月灬洛的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2023-12-20 10:26
           項目概述,匯川IS620P伺服,驅動皮帶輪。再從伺服驅動器接入差分信號控制線掃相機,上位機檢測NG時,發給PLC NG信號,到貼標位皮帶輪停止(距離相機430mm)PLC控制另一臺伺服貼標。
               目前停止位不準,低速運行時錯位10mm左右,可以接受;高速運行時,錯位500mm以上。


               各位大佬,有可靠的解決方案嗎?
        投湖自盡的魚
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 316 個
        工控威望: 369 點
        下載積分: 1309 分
        在線時間: 329(小時)
        注冊時間: 2020-10-23
        最后登錄: 2025-10-31
        查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-12-20 10:31
        我們之前是加裝了高速傳感器做的中斷,檢測到物料拍照的時候記錄當前位置。然后相機給結果的時候用絕對定位到貼標位置
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 876 個
        工控威望: 1255 點
        下載積分: 680 分
        在線時間: 699(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-10-31
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-12-20 11:24
        建議先學習提問的藝術,從標題到內容都沒提供啥有效信息

        前面描述的是一個現象
        最后的需求是解決方案

        你沒發現你中間缺了一個環節嗎?原因呢?原因都不知道就求解決方案,本質上不就是在撞大運么~
        應該是要給出足夠的信息然后去分析什么原因導致的這個現象,然后通過實驗或者其他方式進行驗證,確定是這個原因了,問題基本上也就解決了~

        否則就一個誤差的問題,是采集系統的誤差(測量)?指令系統的誤差(計算)?傳統系統的誤差(執行)?哪里都有可能,這個工作量一下子就上去了~

        最后我來給你撞一個,目測系統里面沒有基準(位置上的),只有一個固定距離430mm,但是觸發的位置和時間是由相機決定的,而且是相機的處理結束時間,這里有一個變量而且一般是黑盒不可控的。你需要一個外部基準,比如1樓提到的外部傳感器,當傳感器觸發的時候,獲得一個基準,后面所有的操作都基于這個基準進行操作,至少在指令上就不存在誤差了。
        13008952337
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 179 點
        下載積分: 701 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2023-09-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看13008952337的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-12-20 13:21
        定位延遲誤差吧,攝像頭定位到傳送坐標,有個延遲,而線是不停的,所以快慢誤差不一樣
        月灬洛
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 1123 點
        下載積分: 33919 分
        在線時間: 122(小時)
        注冊時間: 2020-07-13
        最后登錄: 2025-11-02
        查看月灬洛的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-12-20 16:20
        引用
        引用第2樓gxtmdb82164于2023-12-20 11:24發表的  :
        建議先學習提問的藝術,從標題到內容都沒提供啥有效信息

        前面描述的是一個現象
        最后的需求是解決方案

        .......


        感謝指正。
        皮帶運行時,線掃相機及光源就上電,一個脈沖拍一幀,合成整張圖片后才開始檢測。
        目前問題是:上位機處理圖片的時間不恒定導致的。后面優化了下,統一調整到110ms后,效果好了點。
        優化方案:現在用編碼器脈沖做反饋,當前整張圖片的終值脈沖,反饋給PLC,plc再用接收到的反饋值和當前值做差值運算,再講430mm折算成脈沖值,減去差值,計算出停止位置。測試下來誤差基本在20-40mm。還是存在高速偏差大,低速偏差小的問題。

        還有其他其他解決辦法嗎?
        li19930121
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 976 個
        工控威望: 2540 點
        下載積分: 2599 分
        在線時間: 438(小時)
        注冊時間: 2019-02-12
        最后登錄: 2025-10-31
        查看li19930121的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-12-20 17:04
        學習學習

        主站蜘蛛池模板: 国产精品视频网国产| 粉嫩一区二区三区国产精品| 亚洲aⅴ无码专区在线观看q| 亚洲老妇女亚洲老熟女久| 成人国产一区二区三区精品| 国产偷窥熟女高潮精品视频| 国产高清在线男人的天堂 | 日韩中文字幕免费视频| 成人无码免费视频在线播| 天堂网亚洲综合在线| 亚洲日韩亚洲另类激情文学| 东京热无码国产精品| 黑人巨大亚洲一区二区久| 中文字幕第一页亚洲精品| 福利视频在线一区二区| 狠狠综合久久av一区二| 精品人妻少妇嫩草av系列| 国产精品一区中文字幕| 国产麻豆剧果冻传媒一区| 亚洲+成人+国产| 国产精品户外野外| 国产v综合v亚洲欧美大天堂| 手机成人午夜在线视频| 99久久久无码国产精品免费砚床| 蜜臀视频在线观看一区二区| 欧美日产国产精品日产| 久久精品国产高潮国产夫妻| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 狠狠爱五月丁香亚洲综| 亚洲欧洲精品国产二码| 实拍女处破www免费看| 部精品久久久久久久久| 国内不卡不区二区三区| 一炕四女被窝交换啪啪| 国内不卡的一区二区三区| 国产精品制服丝袜第一页| 国产熟女老阿姨毛片看爽爽| 十八禁午夜福利免费网站 | 99爱在线精品免费观看| 老色鬼在线精品视频在线观看| 日韩成人高精品一区二区|