<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        青年加油
        好好學習,努力掙錢
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 1072 點
        下載積分: 13228 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2019-06-08
        最后登錄: 2025-12-02
        查看青年加油的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2025-07-30 10:35
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        發那科機器人報警代碼 H0ST-208  SM:還沒有連接     H0ST-209  SM:連接已強制結束

        然后他是和海康相機走的MODBUS TCP/IP,是一個類似于孔定位打螺絲的設備,而且相機給的偏移數據在顯示器上查看都是對的,但是機器人這邊寄存器收到的數據跟相機的不一樣,而且還很大      

        網線,交換機端口,交換機都換過了,本來接地沒接,又把接地接上,

        他這個報警,很不穩定,有時候機器人斷電重啟就好了,有時候自己就好了,有時候上步程序定位,走的位置都沒問題,下一步就報警,連接已強制結束

        cstw18
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 367 點
        下載積分: 7696 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2024-03-25
        最后登錄: 2025-12-13
        查看cstw18的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-08-06 15:23
        引用
        引用第7樓tkggtdkjpl于2025-08-05 17:33發表的  :
        這是你機器人程序的邏輯有問題,
        你一開始圖1第9行就是斷開連接,斷開連接的前提條件是已建立socket連接,才能在斷開連接
        把這一行往后移,移到數據已處理完或刪除試試

        正常的邏輯是
        .......

        這么寫沒問題的,正常情況就應該這么寫。
        cstw18
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 367 點
        下載積分: 7696 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2024-03-25
        最后登錄: 2025-12-13
        查看cstw18的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-08-08 07:29
        引用
        引用第11樓青年加油于2025-08-07 17:05發表的  :

          

        但是我改了之后   確實就好了

        只修改了這一處嗎?
        cstw18
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 367 點
        下載積分: 7696 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2024-03-25
        最后登錄: 2025-12-13
        查看cstw18的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-08-09 08:07
        從照片看,這應該是Fanuc機器人使用協議的一個BUG
        正常機器人,第一步程序都是先斷開socket,再連接的。服務端會立刻釋放掉線程,進入監聽狀態。機器人明顯沒有釋放線程,進入監聽狀態。
        個人認為這是fanuc公司開發時的一個bug
        個人分析如此
        當否?請各位高工指教!

        主站蜘蛛池模板: 国产综合视频精品一区二区| 国内自拍小视频在线看| 亚洲国模精品一区二区| 欧美国产日产一区二区| 在线成人国产天堂精品av| 中文字幕在线观看一区二区| 成人精品视频一区二区三区| 人妻影音先锋啪啪AV资源| 亚洲精品av无码喷奶水网站| 福利在线视频一区二区| 久久国产色av免费看| 日本丶国产丶欧美色综合| 国产精品美女网站| 亚洲中出视频在线观看| 一卡2卡三卡4卡免费网站| 国产欧美日韩综合精品二区| 亚洲二区中文字幕在线| 国内精品久久久久影院不卡| 最新中文字幕av无码专区不| 中文字幕亚洲国产精品| 亚洲国产成人无码影院| 国产一区二区三区免费在线观看| 无码国内精品人妻少妇| 国产在线精品欧美日韩电影| 亚洲综合国产精品第一页| 国内精品久久久久影院蜜芽| 亚洲AV永久天堂在线观看| 久久日产一线二线三线| 欧洲熟妇熟女久久精品综合 | 国产成人av一区二区三| 欧美成人精品手机在线| 中国美女a级毛片| 无码人妻人妻经典| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 四虎影院176| 免费十八禁一区二区三区| 欧美国产日韩在线三区| 国产中文99视频在线观看| 中文国产成人精品久久不卡| 深夜av免费在线观看| 亚洲欧美丝袜精品久久|