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        半導體萌新
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        樓主  發表于: 昨天
        各位大神,我有兩臺松下FPXHC60T進行CCLINK連接,鏈接寄存器適用范圍為LD0-LD127,主站分配LD0-LD99共100點,從站分配LD100-LD127共28點,

        剛剛突然發現主站要傳送給從站的數據遠不止五十字(例如F385 H3 LD0 K2 K6,像這個LD0,是位置參數,所以要用32位,那么LD1就不能用了)

        以此類推,一共只能用50個寄存器,從站也有6個軸,這是完全不夠的,請教一下該怎么解決呢
        15811806196
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        1樓  發表于: 昨天
        沒必要把所有數據都從主站傳過去,就傳位置和速度就行,其它都寫在從站
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
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        2樓  發表于: 昨天
        鏈接寄存器  LD0- LD255  有256 個(16位)

        鏈接繼電器 WL0-WL27    有128個 (16位)
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
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        3樓  發表于: 昨天
        引用
        引用第1樓15811806196于2025-12-30 10:16發表的  :
        沒必要把所有數據都從主站傳過去,就傳位置和速度就行,其它都寫在從站

        就是只傳位置和速度,6個軸,JOG速,原點,回原速,爬行速,寸動,寸動速,然后每個軸至少3個位置和速度,都是占兩個位,明顯不夠,在考慮要不要去掉寸動,只要手動速和自動速
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        4樓  發表于: 昨天
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        引用第2樓znz43于2025-12-30 10:24發表的  :
        鏈接寄存器  LD0- LD255  有256 個(16位)

        鏈接繼電器 WL0-WL27    有128個 (16位)

        有兩個設置,PLC-linkW0-0設置和W0-1,在FPX系列中,W0-0和W0-1是不能同時使用的,在FP2和FP2SH中可以使用,,所以LD128-LD255和WL64-WL127是無效的
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        5樓  發表于: 昨天
        目前我已經想到了幾種解決辦法了
        1用modbus輪詢 2用以太網EIP通信 3在兩臺cclink的前提下,各自都連hmi

        但是這三種都需要改硬件設置,成本較大
        所以我準備嘗試減少參數項,,或者預設值,通過鏈接繼電器去選擇(這一種類似于配方)
        bruce2020
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        6樓  發表于: 昨天
        不是每次都要傳送的。搞到觸摸屏用485來觸摸屏操作。如何
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        7樓  發表于: 昨天
        引用
        引用第6樓bruce2020于2025-12-30 12:43發表的  :
        不是每次都要傳送的。搞到觸摸屏用485來觸摸屏操作。如何

        您好,您這個想法可以,但是從站要增加一個通信插件才能實現,改變硬件配置一般不采用的
        hqokabc
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        8樓  發表于: 昨天
        沒用過,只用過西門子的
        bnnyygy
        bnnyygy
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        9樓  發表于: 昨天
        軸數不夠,加PLC,那就沒辦法了。

        要么分開傳送,如果都在一個網絡或者PLC有多的通訊口,用HMI中轉一下,但是肯定又延遲,實時性不高。

        或者,精簡數據。
        6個軸,JOG速<是不是可以給寸動速>,原點,回原速,爬行速,寸動,寸動速,然后每個軸至少3個位置和速度,我都不知道為何你要弄這么多東西,

        很多東西直接固化到程序就OK了,特別是回原點;

        軸控:
        回原點速度(接近原點信號直接*0.2這樣,不就是2個速度了嘛,不就是回個原點嘛),2個字;JOG速度,2個字;然后就是3個位置+3速度,=12個字;
        一個軸12+4=16個字。

        但是,你3個軸位置+速度,是不是可以理解為工藝有3個點需要定位?換成我,達到工藝要求的情況下,。3個位置+1個定位速度,8個字就夠了,
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        10樓  發表于: 9小時前
        引用
        引用第9樓bnnyygy于2025-12-30 22:10發表的  :
        軸數不夠,加PLC,那就沒辦法了。

        要么分開傳送,如果都在一個網絡或者PLC有多的通訊口,用HMI中轉一下,但是肯定又延遲,實時性不高。

        或者,精簡數據。
        .......

        您好,感謝答復,我是2個PLC每個plc都帶了最大6個軸,確實一般情況下一個手動速度一個自動速度就行了,,

        但是我這個是芯片后道工藝設備,每個流程確實是需要不同的速度

        但是您這句話讓我收到啟發,我決定把寸動設成固定的1,5,10,,還有爬行速度也設成固定值,有的軸速度可以用總自動速度,感謝回復
        [ 此帖被半導體萌新在2025-12-31 08:37重新編輯 ]

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