<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        鞏盼盼
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 950 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2016-05-14
        最后登錄: 2017-12-29
        查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2016-08-25 22:17
          現用三菱FX3U 控制步進電機做定位控制,五相步進電機,用相對定位指令控制,每次走25mm,先DDRVI  K832 K300 Y0 Y4 步進驅動器四細分,當變成20細分  DDRVI K4160 K2800 Y0 Y4,由4細分變為最大20細分時,相應的頻率變大,振動反而變大,細分只是解決振動的話,設置到最大,不該振動最小嗎?現在解決辦法   1.是將頻率調小點會解決振動問題嗎?2. 調節加減速時間會好點嗎?
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38528 分
        在線時間: 1833(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-08-26 07:19
        細分解決的是輸出平滑

        解決振動需要你脈沖頻率不在低頻共振區不在高頻共振區

        K300變更一下試試  加大點
        自動化單機,生產線,項目編程調試!

        主站蜘蛛池模板: 不卡高清AV手机在线观看| 亚洲精品综合久久国产二区 | 女同久久精品国产99国产精品| 日韩亚av无码一区二区三区| 国产精品久久久天天影视香蕉 | 国产精品久久久久9999| 天天看片视频免费观看| 男女性高爱潮免费网站| 国产精品一区二区小视频| 东京热人妻无码一区二区av| 国产欧美日韩另类精彩视频| 久久亚洲精精品中文字幕| 中文字幕亚洲制服在线看| 伊人久久婷婷综合五月97色 | 悠悠人体艺术视频在线播放 | 日韩精品视频免费久久| 老熟妇老熟女老女人天堂| 夜夜添无码一区二区三区| 国产av亚洲精品ai换脸电影| 午夜福利国产精品视频| 国产一级片在线播放| 久热综合在线亚洲精品| 欧美日韩久久中文字幕| 亚洲国产精品成人无码区| 2021无码天堂在线| 日韩亚洲视频一区二区三区| 人人妻人人做人人爽| 国产精品亚洲一区二区在| 香蕉久久国产精品免| 欧产日产国产精品精品| 欧美丰满妇大ass| 2020久久国产综合精品swag| 国产永久免费高清在线观看| 忘忧草在线观看日本| 鲁丝片一区二区三区免费| 波多久久夜色精品国产| 国产日韩一区二区四季| 国产不卡久久精品影院| 国产成人亚洲日韩欧美| 国产精品一区二区久久沈樵| 久久亚洲精品中文字幕无|