<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        mandyaac
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mandyaac的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2010-12-02 20:13
        這幾天在調試一臺設備,用伺服加上同步帶,帶兩個軸轉動,中間還經過減速器。
        剛開始運行很正常,但是經過1小時左右的空跑,發現原來原點的位置偏了,而且不至偏一點點,至少有3-6度。
        運行越久,偏差越大。
        伺服是用定位控制,松下A5的,轉一圈的脈沖是10000,加上15:1的減速器,也就是150000一圈。
        請問各位大哥,怎么清除這種累計誤差。
        meiyouleya
        天黑路滑,社會復雜!!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 366 個
        工控威望: 422 點
        下載積分: 1377 分
        在線時間: 119(小時)
        注冊時間: 2006-11-01
        最后登錄: 2021-08-13
        查看meiyouleya的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-12-03 08:22
        檢查一下是不是干擾引起的錯位。不過本人曾經也遇到過一臺松下伺服,運行時出現錯位,累計錯位嚴重,伺服沒有報警,更換伺服后解決問題了。
        jxh668
        jxh668
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 2170 點
        下載積分: 3998 分
        在線時間: 831(小時)
        注冊時間: 2009-12-21
        最后登錄: 2025-10-24
        查看jxh668的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-12-03 09:43
        同步帶不會有累計誤差的
        來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
        mandyaac
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mandyaac的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-12-03 12:19
        今天重新檢查了機械部分,螺絲都固定了,沒什么問題。
        程序也試了,絕對和相對定位,但效果一樣。
        伺服也把剛性調大了,偏差還是一樣。

        真不知道是什么地方的問題。
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 535 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-12-03 12:29
        引用
        引用第3樓mandyaac于2010-12-03 12:19發表的  :
        今天重新檢查了機械部分,螺絲都固定了,沒什么問題。
        程序也試了,絕對和相對定位,但效果一樣。
        伺服也把剛性調大了,偏差還是一樣。

        真不知道是什么地方的問題。

        能不能把10000改小點試試,改成3000試下吧。
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1937 個
        工控威望: 2147 點
        下載積分: 11257 分
        在線時間: 888(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yerong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-12-03 13:35
        有沒有正反轉動作? 如有就是正反轉背隙導致。
        mandyaac
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mandyaac的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-12-03 17:23
        回樓上的,沒有正反轉動作,只有正轉。
        mandyaac
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mandyaac的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-12-03 22:52
        會不會是伺服電機的功率不夠?
        jr11
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 235 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 750 分
        在線時間: 637(小時)
        注冊時間: 2007-06-19
        最后登錄: 2025-10-29
        查看jr11的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-12-03 23:11
        伺服控制器有很多項監控功能,其中有一項是監控伺服電機編碼器當前位置的,歸零后你監控編碼器當前位置是多少,記下來,運行一段時間后看看顯示位置變沒變,如果變了那就是plc到驅動器的高速脈沖有干擾,是驅動器少收或多收脈沖,如果顯示位置不變那就是電機軸跟同步帶輪之間有問題。
        mandyaac
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mandyaac的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-12-03 23:54
        謝謝了,明天我試了。
        如果是丟脈沖,會不會跟掃描時間有關,我程序3000多步。
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-10-13
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-12-04 08:13
        樓主的是不是雙軸驅動一條皮帶做斷續運動,感覺要不斷對伺服的實際值檢測在下一次進行修正,這樣,就把誤差控制在一定范圍內,不會產生累計誤差了。
        保持每天一點小進步足矣。。。
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-10-13
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-12-04 08:16
        或者是電子齒輪比不對或精度不夠。
        引用
        用伺服加上同步帶,帶兩個軸轉動,中間還經過減速器。
        剛開始運行很正常,但是經過1小時左右的空跑,發現原來原點的位置偏了,而且不至偏一點點,至少有3-6度

        仔細再看,發現樓主的是單個電機用同步帶經過減速機驅動兩個轉軸的
        [ 此帖被wsir123在2010-12-04 08:21重新編輯 ]
        保持每天一點小進步足矣。。。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产旡码高清一区二区三区| 中文字幕精品1在线| 国产一区二区不卡91| 色猫咪av在线观看| 亚洲欧洲日产国产 最新| 亚洲欧美人成电影在线观看| 国产一区二区三区视频| 起碰免费公开97在线视频| 国产成a人亚洲精v品无码| 粉嫩一区二区三区国产精品| 久久久久国产精品人妻| 五月丁香激激情亚洲综合| 日韩 欧美 亚洲 一区二区| 亚洲人成电影在线天堂色| 国产久9视频这里只有精品| 久久成人亚洲香蕉草草 | 国产AV无码专区亚洲AWWW| 中文字幕亚洲综合久久| 4hu44四虎www在线影院麻豆| 国产亚洲欧洲AⅤ综合一区| 露脸一二三区国语对白| 2020最新国产精品视频| 大陆精大陆国产国语精品| 国产精品亚洲专区在线播放| 亚洲人成电影网站 久久影视| 中文字幕乱码亚洲美女精品| av天堂亚洲天堂亚洲天堂| 人妻在线中文字幕| 亚洲av成人无网码天堂| 久久国产乱子伦免费精品无码| 女人香蕉久久毛毛片精品| 无码日韩精品91超碰| 久久高清超碰AV热热久久| 国产高潮刺激叫喊视频| 国产成人精选在线观看不卡| 亚洲精品成人福利网站| 国内精品久久久久影院网站| 在线中文一区字幕对白| 国产一区二区精品尤物| 亚洲一区二区中文字幕| 日本久久一区二区三区高清|