<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        fhpyw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 939 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2010-11-21
        最后登錄: 2025-07-22
        查看fhpyw的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2020-11-07 15:05
        三菱PLC+深圳研控飼服驅動+深圳研控飼服電機13KW,程序回原點后走絕對位置回來,就二條指令  DDRVA K125000 K10000 Y0 Y4      DDRVA K0 K10000 Y0 Y4  ,計算125000個脈沖剛好走1000MM,程序剛開始走一二步是準的,但走多幾步后,位置出現偏差,累積偏差,是向后,即回0方向偏差。運行大約二十分鐘,偏差約15MM,即返回本應該是0位的,但是是-15MM。請教一下各位該怎樣解決,從那方面著手。
        就簡單的一個軸,反復來回,出現累積偏差。咨詢過廠家技術支持,但解決不了。頭疼,所以在這里請教一下各位。
        fhpyw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 939 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2010-11-21
        最后登錄: 2025-07-22
        查看fhpyw的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-11-07 15:08
        傳動是用同步皮T10.
        菜鳥入行
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 1557 點
        下載積分: 3878 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2017-09-01
        最后登錄: 2024-06-11
        查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-11-07 15:12
        這個問題常見的情況有:
        1,PLC每次發的脈沖,伺服都少收到幾十個,或多收到幾十個。  如果伺服有濾波功能可以用上,沒有的話只能從硬件上屏蔽干擾和濾波。
        2,機械之間的松動。

        解決辦法:
        如果能在固定位置裝一個信號,前進用DDRVA,后退用DZRN或DSZR。
        打個醬油,懂的不多
        水平有限,能幫則幫
        互相幫助,共同進步
        1623154245
        好難,我再想想。。。。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 202 個
        工控威望: 398 點
        下載積分: 1346 分
        在線時間: 292(小時)
        注冊時間: 2018-12-12
        最后登錄: 2023-06-23
        查看1623154245的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-11-07 15:19
        加減速時間夠不夠,會不會干擾呢,機械上會不會累積誤差
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1953 個
        工控威望: 2163 點
        下載積分: 11478 分
        在線時間: 906(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2026-03-03
        查看yerong的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-11-07 15:20
        這個簡單: 直接驅動器上查看輸入脈沖數和PLC輸出脈沖數是否一致  如不一致,改善輸入,脈沖用屏蔽雙絞線  盡量短 不要與強電同一線槽平行鋪設
        如一致:查看編碼器返回脈沖是否一致,如不一致 調整伺服剛性加減速啥的  
        如一致,說明電氣環節沒啥問題  改善機械結構等提高重復精度
        如機械機構誤差固定  電氣可以補償解決
        fhpyw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 939 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2010-11-21
        最后登錄: 2025-07-22
        查看fhpyw的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-11-07 23:21
        引用
        引用第2樓菜鳥入行于2020-11-07 15:12發表的  :
        這個問題常見的情況有:
        1,PLC每次發的脈沖,伺服都少收到幾十個,或多收到幾十個。  如果伺服有濾波功能可以用上,沒有的話只能從硬件上屏蔽干擾和濾波。
        2,機械之間的松動。

        解決辦法:
        .......

        這主意不錯,先試試飼服濾波,還不行,回來就用回原點指令了。
        sqpfanglin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 186 個
        工控威望: 1538 點
        下載積分: 5443 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2015-01-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-11-08 16:41
        回原點不要使用絕對位置,改用 原點搜索。
        sqpfanglin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 186 個
        工控威望: 1538 點
        下載積分: 5443 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2015-01-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-11-08 16:41
        還有你的減速時間可能太短
        肥肥的瘦子
        從頭來過。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 271 個
        工控威望: 2423 點
        下載積分: 3152 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2020-02-28
        最后登錄: 2026-03-03
        查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-11-08 22:01
        用原點命令,另外用接近開關做個原點!
        如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
        mk自動化
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 1390 點
        下載積分: 5543 分
        在線時間: 191(小時)
        注冊時間: 2018-03-04
        最后登錄: 2025-01-06
        查看mk自動化的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-11-09 09:56
        程序動作完成,使用伺服的BUSY 和INP狀態。PLC和伺服除了干擾之外,響應時間也會有影響。
        多學多用!
        turelies
        溫州地區,PLC編程,自動化設備開發,電氣開發,設置改裝,維
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 111 點
        下載積分: 755 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2010-09-25
        最后登錄: 2025-04-23
        查看turelies的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2020-11-09 10:01
        1. 查看比較脈沖接收是否有問題:驅動器上顯示輸入脈沖數和PLC輸出脈沖數比較;
        2. 機械傳動是否正常,要把機械結構照片發上來,是怎么傳動的,如果是如機械機構誤差,不要相信電氣可以補償解決的話,80%電氣解決不好,還是把機械傳動精度改善好!!!!
        hsl199
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 395 個
        工控威望: 482 點
        下載積分: 2054 分
        在線時間: 203(小時)
        注冊時間: 2007-05-20
        最后登錄: 2025-11-28
        查看hsl199的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2020-11-09 10:44
        如果是伺服控制,如果程序發脈沖沒發錯,重點還是檢查伺服增益參數,我之前也遇到過,調整參數后面就好了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品日韩久久精品| 国产欧美另类精品久久久| 欧美z0zo人禽交| 亚洲精品国模一区二区| 午夜亚洲AV成人无码国产| 久久三级中文欧大战字幕| 九九热精品视频在线| 国产一区在线播放无遮挡| 久久精品人人做人人爽97| 伊人久久大香线蕉av色婷婷色| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天| 国产69精品久久久久人妻| 精品中文人妻在线不卡| 亚洲午夜无码久久久久小说| 欧洲国产成人久久精品综合| 丁香婷婷综合激情五月色| 亚洲天堂领先自拍视频网| 内地自拍三级在线观看| 国产成年码av片在线观看 | 亚洲日韩性欧美中文字幕| 人人超碰人人爱超碰国产| 美女黄18以下禁止观看| 男女肉粗暴进入120秒视频| 久久亚洲精品中文字幕馆| 亚洲中文av一区二区三区| 偷拍视频一区二区三区四区| 成人看的污污超级黄网站免费| 国产精品国产三级国av| 久久精品亚洲精品国产色婷| 伊人久久大香线蕉AV网| 人妻丝袜无码专区视频网站| 野花韩国高清电影| 精品久久久久久无码免费| 国产最新进精品视频| 日韩欧美不卡一卡二卡3卡四卡2021免费| 99精品国产在热久久婷婷| 激情综合色综合啪啪开心| 亚洲情综合五月天婷婷丁香| 丁香五月婷激情综合第九色| 亚洲人成网址| 国产一区二区三区亚洲精品|