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        zoujiasheng
        同是天涯淪落人
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        樓主  發表于: 2020-11-03 10:47
        最近做了個項目,一個圓盤用伺服帶動,圓盤上12個工位,每個工位角度設計相等,采用脈沖控制。目前預估計是通電后回零,運行時采用相對定位控制,計算出30度需要的脈沖,請問是否能實現N次運行后角度會不會出現偏差。還是有更好的方式推薦?有沒有相似的案例分享一下
        ...
        zoujiasheng
        同是天涯淪落人
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        1樓  發表于: 2020-11-03 10:49
        機械還沒上線,還沒進行測試現在方案的可行性。
        還有一種預備方案是采用編碼器+高速計數器計算
        ...
        xuanyi33
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        2樓  發表于: 2020-11-03 11:53
        直接用12工位分割器好了 精準的很
        樓主留言:
        機械沒進行這樣的設計
        brokenhope
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        3樓  發表于: 2020-11-03 13:51
        也可以用絕對位置控制,轉30度后把當前值清零
        樓主留言:
        這一樣會有累計誤差,就怕運行很久后角度出現較大偏差
        xiao_ming
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        4樓  發表于: 2020-11-03 14:00
        算好位置自動執行中靠近原點限時在執行一次原點
        就可以消滅機械累積誤差
        樓主留言:
        這種情況有考慮
        工控肥仔
        工控肥仔
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        5樓  發表于: 2020-11-03 15:41
        你要加減速機,或者用12工位的分割器
        樓主留言:
        有減速機的
        liuqiang150
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        6樓  發表于: 2020-11-03 16:33
        用步進,,或者分割器,你用伺服直接定位的話累計誤差無法消除
        樓主留言:
        只能一段時間后回零 消除誤差了
        gxtmdb82164
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        7樓  發表于: 2020-11-03 16:53
        還是設置需要設置機械零點,每轉一圈的最后一個區間以回零的方式走就可以了,不過會導致周期不固定

        基本上只有這個辦法了,剩下的就是路過固定點做中斷位置捕捉之類之類的,可以試試,但是都會比較麻煩
        樓主留言:
        有考慮這樣試試
        焦劉吉
        緊跟時代發展,努力做好時代青年
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        8樓  發表于: 2020-11-04 06:58
        用的東方步進,6工位,有的是相對定位也沒啥子問題
        樓主留言:
        OK
        Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
        宿遷電工
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        9樓  發表于: 2020-11-04 09:13
        推薦用分割器了,或者用更貴的DD馬達(這個也不需要用脈沖控制了)。
        要么就用7樓的辦法,我現在做的一個擺臂就是這種方法回原點。
        樓主留言:
        好的,只能先這樣了,應該是可行的,估計對節拍影響應該也不是很大
        長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
        吸塑機,軸承合套儀程序開發
        專業外協
         TEL:13815796487(微信同號)
        15642396680
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        10樓  發表于: 2020-11-04 09:27
        我和你同樣的工控,采樣絕對值的B系列伺服一點問題都沒有。
        樓主留言:
        用的JE-A系列
        a10141014a
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        11樓  發表于: 2020-11-04 09:39
        軟體解決方式的話,我是利用高速input的方式 經過時抓到原點位置,然後定位停止時,做計算更新位置,每圈修正一次
        [ 此帖被a10141014a在2020-11-04 10:08重新編輯 ]
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      4. 偶爾開播
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