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        栗悟飯龜波功
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        樓主  發表于: 2025-07-26 19:25
        問一下各位大佬,匯川SV630P的伺服,現在用法是定位指令往一個方向一直運動,直到感應器感應到之后停止,停止后用相對定位指令后退,停止的方法是用的停止發送脈沖的系統繼電器。現在的問題就是,軸停止后到后退之間有一個很明顯的卡頓,試了試調加減速效果又不是很好,有沒有什么辦法能去掉這段卡頓,還請各位大佬指點迷津,感謝
        電工王
        夢里的繁星閃耀
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        1樓  發表于: 2025-07-26 19:44
        可不可以在這個傳感器再加一個傳感器,感應到新加的傳感器就減速,感應到舊的傳感器再停止。
        我感覺你這個就是速度太快了,剎不住。

        拋磚引玉,畢竟也不知道是啥設備。
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        栗悟飯龜波功
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        2樓  發表于: 2025-07-26 19:54
        引用
        引用第1樓電工王于2025-07-26 19:44發表的  :
        可不可以在這個傳感器再加一個傳感器,感應到新加的傳感器就減速,感應到舊的傳感器再停止。
        我感覺你這個就是速度太快了,剎不住。

        拋磚引玉,畢竟也不知道是啥設備。

        那樣只是為了動作美觀而犧牲了稼動了,是微型電感產品,現在稼動也能達到,唯一就是這個卡頓客戶說怪怪的,讓我們優化掉
        朱光顯
        學無止境,繼續加油
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        3樓  發表于: 2025-07-27 11:00
        可以在傳感器前的一段距離提前減速(也就是強制減速)。如果影響到節拍,試著提高一下伺服參數H08-09(轉矩指令濾波,平滑輸出扭矩),HOB-25(低通濾波,平滑指令輸入),適當減小H08-04(速度積分限幅,限制積分累積速度)。
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        18857713026
        賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
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        4樓  發表于: 2025-07-27 14:24
        1.伺服驅動器加點位置濾波就行     大于PLC從 停止發脈沖到相對定位從新發脈沖花費的時間就行  一般4個PLC掃描周期左右就可以了
        2.用碰光電 用新的絕對定位指令打斷    控制加減速   達到減速點符合預期值
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      4. 下載積分:+1(栗悟飯龜波功) 真誠感謝!
        wwr1992
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        5樓  發表于: 2025-07-29 08:41
        可以用絕對定位刷新位置,你的傳感器往前裝一點,收到傳感器信號時將當前值加一個固定值作為終點觸發一次定位指令,就能準確停在這個位置上,不用再往回轉
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
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        6樓  發表于: 2025-07-29 08:47
        圖片:
        你去看看匯川的中斷定長指令是否合適你
        微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        zhongwen1234
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        7樓  發表于: 2025-07-29 08:55
        這不是回原指令碼?過沖后返回,很順暢
        li19930121
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        8樓  發表于: 2025-07-29 16:38
        用PLSV
        dalao123
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        9樓  發表于: 2025-07-29 21:03
        引用
        引用樓主栗悟飯龜波功于2025-07-26 19:25發表的 求助,軸停止后的立即啟動 :
        問一下各位大佬,匯川SV630P的伺服,現在用法是定位指令往一個方向一直運動,直到感應器感應到之后停止,停止后用相對定位指令后退,停止的方法是用的停止發送脈沖的系統繼電器。現在的問題就是,軸停止后到后退之間有一個很明顯的卡頓,試了試調加減速效果又不是很好,有沒有什么辦法能去掉這段卡頓,還請各位大佬指點迷津,感謝

        這種方法適合用jog模式,感應到傳感器,停止jog信號就可以了。
        plc
        森利德
        向大佬學習 向大佬致敬
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        10樓  發表于: 90天前
        學習來的
        選擇性智障
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        11樓  發表于: 88天前
        你這有沒有視頻,看下卡頓效果,讓各位大佬分析一下是指令問題還是參數沒調好。
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